——福建古雷石化有限公司管控成本提质增效纪实
今年以来,福建古雷石化有限公司以效益为中心、市场为导向,聚焦原料采购、生产运行、降本增效等重点工作,提出了38项提质增效项目,截至目前已完成年度增效目标的80%以上。
古雷石化出台了《2023年提质增效行动方案》,各部门瞄准工作目标,立足工作实际,进行问题梳理、分类治理,打响了提质增效阵地战,跑出了成本管控加速度。
把握关键
提高整体经济效益
“裂解炉炉管出口温度(COT)和稀释蒸汽比是影响乙烯、丙烯产品收率和加工费用的关键参数。我们的提质增效工作就从这里找突破口。”古雷石化化工一部经理张胜奎说,裂解炉系统运行优化是当前的一项重点工作,通过动态优化系统参数,提升装置技术经济指标,匹配下游装置生产需求,进而提高企业整体经济效益。
为做好该项工作,化工一部和该公司技术与规划部、商务部等专业部门通力协作,综合考虑裂解产物产值、加工费用和裂解炉运行周期等多方面因素,一方面根据不同原料的性质特点和价格变化,动态调整原料结构;另一方面通过SPYRO软件模拟测算不同工况下裂解产物收率、能耗和结焦速率等数据,动态优化COT温度和稀释蒸汽比,提高“双稀”收率。
“仅从装置效益考虑,年预计增效2000万元。”张胜奎说,除此之外,化工一部还通过优化裂解气压缩机的防喘振控制,使裂解气压缩机的防喘振阀基本关闭,减少压缩机超高压蒸汽的用量,为装置减亏增效提供保障。
开源节流
实行高质量管控
为适应市场需求,今年以来,古雷石化化工三部不断开发新产品,聚丙烯(PP)装置、热塑性弹性体(SBS)装置陆续推出新牌号产品,并得到市场的普遍认可。
“我们开发的SBS-4303产品性能出色,符合防水卷材及沥青改性的市场需求,填补了华南市场的空白,一经推出便受到客户的青睐。”化工三部经理刘海峰说。
据他介绍,化工三部一手抓开源一手抓节流。为更好地实现生产质量管控,他们为PP装置新增在线熔融指数仪,实时在线自动检测熔融指数,解决人工检测操作繁琐、掺混风机频繁使用等问题,每小时节约用电3000千瓦时,既节约了成本,又提高了生产效率。
“我们还根据专家的意见,对汽提蒸汽量的操作参数进行了调整。比如通过对温度压力进行匹配,降低蒸汽消耗,每产1吨SBS产品可减少蒸汽消耗280千克。”刘海峰说。
积水成渊
提质增效从“小”抓起
今年以来,古雷石化化工四部以确保装置平稳运行为主线,提质增效着重从“小”抓起。
进入雨季后,蒸汽管道极易发生失温问题。为此,化工四部积极开展保温检测行动,对辖区蒸汽管道分段检测,并及时对不合格的保温管线进行整改,以减少蒸汽消耗,预计年可节约成本近200万元。
化工四部还通过新增管线,实现环氧乙烷/乙二醇装置含油与含盐污水分离处理,降低污水处理压力,提高污水回收利用率,预计年可节约水费100多万元。
“我们将提质增效落实在小改造、小节能中,用心从一点一滴做起,积少成多。”化工四部经理马华程介绍,他们还根据企业综合情况和各装置运行情况进行统筹谋划,择优选取性能优异的“三剂”厂家,有效降低了生产成本。