口述人|秦裕琏(原东风锻造公司副总工程师)
上世纪八十年代,二汽进入了产能爬坡时期。1982年10月19日,时任中央书记处书记、国务院副总理万里等中央领导来到二汽视察,在锻造厂前梁车间里,看到了干得热火朝天的“万吨线”。与之产生鲜明对比的,是一台标有“中华人民共和国第一重型机器厂”字样、沉睡着的8000吨锻压机。
这是一台什么设备?它为什么陷入沉睡?又缘何复苏?之后它面对了怎样的命运?这一期,我们邀请原东风锻造公司副总工程师秦裕琏来讲述它的故事。
曾经的攻关项目,为何陷入沉睡?
这是国产8000吨锻压机,它出生于1975年,于1984年正式启用。38年过去了,现在依然承担着东风锻造有限公司锻造厂链轨节等产品的生产任务,年产量能达到8000吨。

国产8000吨锻压机
要说为什么要造8000吨锻压机?其实是源于二汽的建厂策略“聚宝”——广泛采用新工艺、新技术、新设备、新材料,取百家之长,将全国机械行业和科研单位的先进技术和科研成果,经过试验,移植到二汽生产建设上来。
作为60年代筹建的新厂,二汽当然也要在锻造方面体现出前进性。当时国际上普遍使用2000吨左右的小型锻压机,只在美国有一台7000多吨量级的重型机。如果我们能够造出8000吨锻压机,可以说是领跑世界。之后,这个项目被列入中华人民共和国第一机械工业部(简称一机部)的攻关项目,在1969年交由第一重型机器厂承制。我作为二汽的代表参与了这一项目的设计方案讨论,借资料、找数据,还在中国重型机械研究院找到了一份苏联设计的8000吨锻压机部件图纸交给了第一重型机器厂。
在特定的历史时期,二汽建设受到严重干扰。国产8000吨锻压机也因为种种原因,在1975年完成制造后,未能在第一重型机器厂完成总装试验,而是作为一个个部件运送进山,1976年底在二汽锻造厂完成安装。
“重大笨粗”这是我们对这台设备外观的第一印象。设备笨重、精度不够,加上锻造厂现场没有足够的调试环境,让它在第一次空运转时就发生轴瓦、导轨严重研伤,“趴窝”了。之后几年,第一重型机器厂多次派技术人员、工人来检修,但始终不能彻底解决问题。随着万吨锻压线的引入,国产8000吨锻压机项目也就渐渐搁置了下来。这台占用固定资产600万元,但常年“休养”的8000吨锻压机成为工厂的一块“心病”。
8年“休养”,如何“脱胎换骨”?
“要赶快改,实在攻不下就报废。”在1982年10月19日,时任中央书记处书记、国务院副总理万里等中央领导来到二汽视察时,锻造厂收到这一指示。
正值二汽产能爬坡时期,那时锻造厂前梁车间共有两台大锻压机,一台是国产8000吨锻压机,一台是西德造的12000吨锻压自动线,“8000吨”不干活,“12000吨”就得加班加点干双份。而且大齿轮等零件用“万吨线”压浪费产能,用轻量级锻压机压又压不动,换模具等操作还容易造成调试时间比生产时间还长。若是能解放“12000吨”,激活“8000吨”,车上的三大锻件——前梁、曲轴、大齿轮的生产能力就能大大提高。
干不干?怎么干?厂领导们召集起技术人员对国产8000吨锻压机进行评估,我也给出了意见:设备主体结构是合理的,有强度、有刚性,虽然局部缺陷不少,只要对症治疗,这个关口迟早是可以攻得下来的。
这个讨论结果提交到了厂党委会,通过厂党委会讨论后,我们下定决心——改!要让国产8000吨锻压机动起来。
趁热打铁,锻造厂成立了8000吨锻压机改造攻关小组,由我作为攻关技术负责人,丁芝林高级工程师和卢正淼工程师为主要成员,邀请第一重型机器厂的于永仁工程师、王殿忠工程师参加项目,以蔡福良师傅为首的第二机电安装公司12名工人参与施工。攻关成功与否,统由锻造厂负责,第一重型机器厂和第二机电安装公司不负任何责任。

1983年1月9日,攻关项目正式启动。数九寒天,于永仁和王殿忠从富拉尔基赶到十堰,蔡福良和他的助手也都到齐,一进现场就率领精兵动手拆检。经过拆检,我们发现设备不能运转的主要问题之一是离合器的自重过大。主轴约重34吨,而主轴一端的离合器直径足足有4米多、重约80吨。运作起来主轴就会像挑了一头沉的重担而倾斜,这就会造成轴瓦局部超载,继而烧损、收缩,与钢套间出现大面积间隙。
这块轴瓦重1680公斤,价值3万元,如果报废,不仅经济损失大,还会导致制造周期延长,严重威胁攻关进度,怎么办?我受到土建压浆法充实裂缝的启发,邀请二汽机动处新技术推广组来,往轴瓦和钢套的缝隙中注入树脂、填充缝隙。树脂凝固后密实性很好,后期试锻10000件齿轮后,我们对8000吨锻压机进行拆检,发现轴瓦表面接触均匀,总算是攻下了这一大难题。
为了防止轴瓦再被烧伤,就必须解决主轴两端轻重悬殊的问题。通过技术讨论,最终决定在增加制动器一端加上一个三联气动平衡缸。这样就能在主轴旋转时,施加一个向下的拉力,使主轴平衡。不仅如此,我们还在轴瓦烧损部位埋设温度传感器进行监控,半年多运行下来,证实了这个部位温升只有10多度,达到了预期效果。
为了解决离合器主动片和被动片无法脱离,造成卡死、主动片被烧坏的问题。蔡福良克服现场条件,手工刮配主动片矩形齿两侧,让16个矩形齿与导向板间隙均匀,受力一侧彼此接触良好。卢正淼还设计出新结构顶出器,将弹簧力增大两倍半,有效防止离合器再被烧坏。
不仅如此,我们还全力提升了8000吨锻压机的先进性和可靠性,增加润滑和吨位、温度监控等故障预防措施;卢正淼、于永仁合作制定了润滑系统图,改造了设备的润滑系统;润滑工程师堵培娜和电气工程师袁成义把继电器线路改为微机控制……于永仁跟我们说,这次攻关让他受益匪浅,在润滑方面的新收获一定要在第一重型机器厂的产品上推广运用。
1984年1月,脱胎换骨的国产8000吨锻压机组装完毕。这一年时间里,我们解决了技术方面9大问题。在之后50多天的调试中,锻制出大齿轮9800件。到了4月通过检查验证,各部件基本正常。10月末,国产8000吨锻压机正式投入生产,不到一个月就打出12000多个大齿轮,可满足年产14万辆车的需要。

8000吨锻压机改造项目在1985年5月召开的二汽第二次科技工作大会上获得表彰
8000吨锻压机改造项目还当选二汽1984年的十大技术进步成果,在1985年5月召开的二汽第二次科技工作大会上获得表彰,锻造厂获得10000元表彰,我晋升了两级工资。但其实最让我高兴的是,2021年,我受邀到东风锻造有限公司锻造厂参观,在锻一车间里亲眼见到正在运转的8000吨锻压机,锤声铿锵有力。了解到时隔38年,它仍然在为东风锻造产品,我倍感自豪,也为工厂的发展进步而感到高兴。
视频 | 苑成信 马煜 江娇
文字 | 江唯唯
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编辑:张哲 陈思宇 尹琦 审核:周丽琴
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