“脱泥后的原煤在无压三产品重介质旋流器中细分为精煤、中煤和矸石,经过弧形筛、直线振动筛脱介脱水……”8月21日,走进河南能源永煤集团车集煤矿选煤厂重介洗选系统生产现场,一派紧张繁忙生产的景象。
今年以来,该矿认真贯彻落实两级公司降本增效工作要求,紧紧围绕“做强煤炭主业”,深耕“精煤战略”,以洗选工艺升级促进产品结构升级,撬动企业利润再增长。
“原煤进入洗选程序后的第一道关口就是选矸,以往采用的人工选矸方式,不仅劳动强度大,而且分选效率和精度低,现在通过这套系统可以精准甄别煤矸,轻松实现煤矸自动分离。”该矿选煤厂厂长陈峰说。
为实现多洗煤、少洗矸、绿色洗选目标,该矿率先在本部矿井推广应用TDS智能选矸系统,降低进入选煤系统的矸石量,减少选煤系统运行成本,为提高洗选效率和精煤产率释放更大空间。
近年来,随着矿井地质条件变差,原煤可选性发生变化,由极易选变为中等可选到难选,原有的跳汰工艺存在分选精度低、精煤损失大、自动化程度弱等缺陷,对操作人员技术水平依赖性大,商品煤回收率低等问题,成为矿井精煤战略发展的最大短板。
为此,该矿在今年4月份全面投入运行重介选煤系统,停运跳汰洗选系统。在重介选煤系统调试过程中,该矿专门对原煤粒度限上率控制、循环水系统供水方式、现场管路走向、监控保护和报警提示系统等进行优化和完善。目前在洗选效率、产品质量、精煤产率等方面,较跳汰洗选系统有了大幅度提升。
精煤产量的增长除了依靠重介选煤系统,还离不开对原煤洗选期间的精细管理。在抓重介洗选参数方面,该矿通过加强过程“管控”,进行动态“调控”,确保精煤能收尽收;在抓TBS+叠筛粗煤泥系统方面,通过优化工艺管理,及时调整参数、实施精准回收,实现生产效能最优;在抓浮选系统运行方面,处理好浮精质量和数量的关系,促进浮精煤掺配数量和浮选产品质量双提升。同时,持续加强中煤副产品的考核、严格控制精煤灰分和浮精煤灰分。
“找准精煤、中煤、浮精煤三个产品的结合点,是控制洗选产品的关键环节,也是提高精煤产率的重要因素,只要掌控好这个分界线,就能达到精煤产品灰分的操控点,进而实现‘吃干榨净’、效益最大的洗选目标。”陈峰说。
截至目前,重介选煤系统运行良好,高附加值产品产率得到了大幅提高,末精煤灰分控制稳定,平均灰分为10.85%,明显优于跳汰工艺选后产品的波动范围,精煤损失大幅减小,精煤产率提高了7.46%。
据测算,重介系统运行后,可年增加精煤13.43万吨,中煤产品减少约11.20万吨。根据当前煤炭价格,预计每年可增加经济效益约7840余万元。
(记者 王铮 通讯员 王于航)